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污水處理運營13問答

致一科技?2021-01-27?污水處理設備? 685
作為城市污水處理的主要場所,污水處理廠經常面臨污水處理工藝和設備等各方面的問題,以及如何解決這些問題。本文簡要總結了污水處理廠在實際工作過程中面臨的13大問題,請見下文:
1.CAST工藝,污泥脫水后的混合液直接排入進水泵房,導致進水COD和ss高,影響選擇池脫氮反應(因為前段的氣爆沉砂池已經降解了部分C源)。應該怎么做?
這是目前污水處理廠普遍忽視的問題,即污泥脫水后的濾液返回生化池后對生化處理的影響。由于污泥脫水前應加入調理劑,如PAC、PAM等,有些藥劑有一定的毒性,脫水時污泥可隨濾液返回生化反應池。處理這些濾液沒有技術問題,只是成本問題。如果選擇合適的污泥調理劑,并控制好脫水機的用量和進泥量,對之前的生化處理不會有很大影響。強調污泥脫水效果取決于污泥處理過程的全過程管理,包括污泥濃縮池的管理。
2.“污泥齡”是如何確定的?怎么控制?是排泥決定的,還是排泥決定的?
泥齡、F/M等。與其說是操作控制參數,不如說是設計參數,而只是過程控制中的參考參數。在實際運行中,污泥排放量通常根據MLSS值加上經驗來控制。SVI相對穩定的時候,SV30也可以借鑒。
3.我廠采用卡羅爾氧化溝工藝。有時工廠出水氨氮高于進水,進水TP約為2.5mg/L,出水僅為0.2左右。三個曝氣機滿負荷運轉。一直找不到原因。這是怎么回事?
只能根據你提供的信息進行初步分析。可能是污水中含氮有機物較多,反應時間不夠,有機氮的氨化率高于氨氮的硝化率。另外,也可能是磷不足,通過同化作用影響氨氮的去除效果。
4.運行過程中,氧化溝表面有一層厚厚的污泥堆積,粒徑約1mm的污泥顆粒變黃,往往造成二沉池內大量浮泥,污泥變白,絮體隨出水流出,SV30迅速下降,處理效果喪失,堆積的污泥變薄并被清除。反復,請問原因和控制措施?
說明污泥已經失去活性,ESS增加。有兩種可能:一是污泥自氧化;第二,污泥中毒。從你描述的現象來看,前者的可能性很大,所以我們可以確定具體的耗氧率,即內源性耗氧率與基質耗氧率的比值,并采取有針對性的措施。
5.如何控制5的A段?AB法?從二沉池到a段是同流量連續回流嗎?SV30應該控制多少?是5%-10%嗎?
A段回流比應較大,但污泥在初沉池的停留時間不宜過短。A段雖然以吸附為主,但也有一定的生物降解性。生物降解大多在沉淀池中進行。只有降解吸附在污泥表面的有機物,才能恢復吸附能力。控制應使用MLSS,污泥沉降性能穩定時也可使用SV30。根據實際情況,5%-10%的沉降比太低。
6.如果一個污水處理廠運行一兩年后處理效果沒有達到較好的狀態,是否應該考慮重新培養細菌(換泥)?換泥和一開始培養細菌有什么區別?
不要改變!如果操作條件不變,換了也一樣。就算加上優勢菌株也沒用。只能維持一段時間。控制好操作條件很重要。如果是設計問題,要及時整改。
7.我調試工業廢水。工藝為水解+厭氧+好氧池1+好氧池2+沉淀。由于安裝問題,曝氣池分布不均勻(采用圓形曝氣器曝氣),每個曝氣器處都有類似的噴泉上下翻滾(直徑約1m)。曝氣不均勻對處理效果有多大影響?還發現曝氣區填料中生物膜較少,鏡檢有大型后生動物,但未發現其他生物。填料生物膜表面為淡黃色,曝氣區外生物膜厚達3cm。你能給我解釋一下嗎?
你說的不能說是曝氣不均勻,這是正常現象。你說生物膜不多,但我不知道有多少。如果生物膜基本覆蓋填料,那就很好了。對于3cm厚度的曝氣區外生物膜,會嚴重起球,應采取大量空氣沖刷、厭氧除膜等措施。
8.問:關于接觸氧化池,請問以下問題。
(1)接觸氧化池清空后,填料上的污泥還能存活多久?
(2)當接觸氧化池處理量減少時,要不要補充營養?
(3)對于泡沫,你認為用煤油消泡有效嗎?如果有效,應該加多少?
三個問題的答案如下:
(1)接觸氧化池放空后,不是生物膜污泥能存活多久的問題,而是要避免軟填料在陽光下干燥而硬化。硬化后,泡在水里很難再伸展。為了防止這種情況;
(2)接觸氧化池處理能力的降低要從多方面考慮,其中生物膜厚度的控制非常重要,過厚的膜會嚴重影響處理能力,需要注意的是,清空時只能緩慢釋放池體,否則生物膜數量多的軟填料框會坍塌或變形;
(3)用水噴灑化學泡沫更有效(不能直接用水沖洗),我不贊成用煤油等方法消泡。
9.最近一周我廠進水、出水、生化池的平均數據如下:
進水:BOD:253,COD:810,pH:7.9,SS:286,色度:32倍,氨氮:28,總氮:64,總磷:6.0;
出水:BOD:4.8,COD:74,pH:8.1,SS:12,色度:8倍,氨氮:7.6,總氮:22.8,總磷:1.02;生化池:MLSS:4200,MLVSS:2340,SV%:47.2,污泥指數:118.9,污泥齡:35天。
采用改良活性污泥法。目前進水僅為2.5萬噸/天左右(設計為5萬噸),其中80%以上為工業廢水,少量高濃度垃圾滲濾液。工藝流程為曝氣沉砂池-后生化池-后二沉池,無接觸池和水解池。生化池由鼓風機供氣,深水曝氣。持續進水時溶解氧小于1毫克/升,停止進水后緩慢上升至4-5毫克/升左右。進水嚴重超標和結構缺陷導致生化池負荷高,污泥濃縮池很小(180立方米),剩余污泥有相當一部分回流到進水泵房。
現在的問題是:
(1)進水后二沉池內經常發現活性污泥的懸浮顆粒。是靜態沉淀時間不足還是沉淀困難?
(2)在三個二沉池中發現紅蟲(水蚤)的聚集。水蚤似乎表現出良好的水質。是因為污泥濃度高才出現大量繁殖嗎?
(3)二沉池中有時會發現一薄層浮泥。污泥沉降性能差,生化池曝氣不足嗎?還是污泥回流不及時?
(4)二沉池三角堰板上容易滋生苔蘚或藻類。有什么辦法可以克服?
(5)我認為污泥老化嚴重,有必要將MLSS控制在3000-3500以下,增加剩余污泥的排放量,減少污泥老化,那么生化池的抗沖擊性會降低嗎?出水水質會上升嗎?
污泥老化,但不嚴重。污泥齡已達35天。根據該計算,污泥負荷小于0.03。控制目前污泥濃度的2/3就夠了,污泥濃度要逐步降低。水蚤對出水沒有影響,分析采樣時不要帶水蚤。還應注意沉淀池的泥層控制,二沉池三角堰板上的青苔和藻類只能人工清除。
10.我們從事石化廢水的兩級生化處理。第一級為圓形完全混合曝氣池,第二級為推流式曝氣池,一級DO0.2mg/L,二級DO5.0mg/L..在此期間,一級生化進水PH為PH8.0,出水pH為6.5,二級生化出水pH為PH5.78,超出指標6-9的范圍。怎么回事?
低一級DO正常,因為污泥負荷高,一級pH下降的原因可能是負荷高導致酸化,二級出水pH下降可能是硝化反應消耗的堿度造成的。因為你的介紹太簡單,我只能做簡單的分析和推斷。
11. 氨氮的去除,除了要有充足的碳原和足夠長的污泥齡和保證足夠的回流,回流是回流好氧池出水還是二沉池底部回流?我現在調試氨綸廢水,原來設計回流好氧池出水,可實際上是,若回流量達一倍時,就不能保證前邊缺氧池的厭氧環境,我師傅說好氧池溶解氧控制在1mg/L左右會好些,這樣說是否對?
根據你介紹的應該是前置反硝化,需回流好氧池的出水和二沉池污泥。你說若回流量達一倍時,就不能保證前邊的缺氧池的厭氧環境的話不妥,缺氧區不等于厭氧,DO小于0.5mg/L就可。你師傅說好氧池溶解氧控制在1mg/L左右也是有道理的,這樣可防止缺氧區DO大于0.5mg/L。如果好氧區DO在1左右,出水回流量在一倍時,缺氧區DO仍大于0.5mg/L時,不能再降低好氧區的溶解氧,也不要隨意減少出水回流量(進入缺氧區的硝酸氮會少),此時可在不影響二沉池泥水分離效果的前提下,減少二沉池出泥量,將池內污泥層升高,使污泥在二沉池內的停留時間增加,使之處于缺陷氧或無氧狀態,這樣也有利于避免缺氧區DO上升。二沉池出泥量減少不會影響回流至反應池的污泥量,因為在二沉池內泥層升高的情況下,污泥在泥層中的濃縮時間長了,這種情況下出泥量減少了但出泥的濃度提高了。如果是接觸氧化工藝,出水要回流,污泥就不回流了。我不贊成用前置反硝化。因為出水回流的能耗大,回流量大要求反應池容積也大。關于去除硝化菌的說法不妥,但明白你的意思。
12. (1)最近車間試車,造成進水很不正常。昨天COD有6000,而設計只有600。應該采取那些措施,使出水盡快恢復正常?(2)最近空壓機房的風壓有8公斤,而又沒裝減壓閥,他們解釋曝氣管的流量閥一樣可控制壓力。請問一下,是不是風壓過高造成的曝氣不均?
進水COD大于設計值的十倍是無法達標的,應增加供氧量,減少排泥量或不排泥,目的就是控制好污泥負荷和供氧量。但要注意:減少排泥量或不排泥是暫時的,當經過一個反應時斷后(至少半天)就應該加大排泥量。上述措施的目的是先讓污泥與高濃度污水混合、吸附,經過一段時間后,部分有機物降解,但仍有大部分有機物吸附在污泥上,讓其隨污泥而排出系統,這樣可使系統盡快恢復正常,因為這樣高濃度的廢水一般不會特續很長時間的。風壓達8公斤是肯定不行的。
13. 活性污泥法處理魚類加工廢水,生化部分分三個格池串聯進行,現在第二、第三生化池出現了大量的泡沫,而第一生化池中沒有泡沫;起初以為是洗滌劑泡沫,但是最近在洗滌劑高峰時,將水外排,已經有四五天了,依舊沒有好轉而且有增多的跡象,這是什么原因,怎么解決?
可能是若卡氏菌引起的生物泡沫,在進水含油脂、負荷低的后段易繁殖。這類泡沫很難用水噴淋消除,只能人工清除或讓部分原水直接超越至后面生化池,可在一定程度上壓抑若卡氏菌繁殖。
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